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一、项目概述
1、项目名称:35吨锅炉脱硝改造及烟道防腐方案
2、建设地点:二分厂锅炉
3、改造单位:工程项目中心
二、改造原因
1、蒸汽锅炉的低排放改造时,脱硝思路是先增加炉内喷尿素的量降低氮氧化物,达不到要求时再进行催化剂脱硝改造。现工况氮氧化物在100mg/m3左右,达不到低排放≦50mg/m3的要求,需要进行催化剂脱硝改造;
2、脱硫改造后烟气内水份偏大,造成在线房渗水,可能会造成烟囱腐蚀。
三、改造方案:
(一)脱硝改造
SCR脱硝高效反应温度区间是280℃-400℃,只上下层省煤器之间满足此温度要求,因此SCR催化剂需要安装于上下层省煤器之间。
1、在已有SNCR脱硝基础上增加SCR系统,在循环流化床的竖井烟道内增加一层,12-15m3的脱硝催化剂,增加吹灰装置。
2、拆除该区域的耐火砖,竖井烟道内改造设置梁、格栅、检修人孔、管口、起吊梁等装置;
3、移动上、下层省煤器,保证上下层省煤器的间距留足堆放催化剂的空间;
4、重新用钢板封堵,做好保温;
注:1、具体改造技术由施工方提供,由改造方对施工结果负责;
2、锅炉改造由原锅炉厂家负责,我公司协助完成;
竖井烟道内增加脱硝催化剂示意图
(二)在线房烟道及烟囱防腐
1、停产期间对锅炉在线房内部墙壁重新进行清理、粉刷;
2、拆除在线房二楼墙壁的砖墙,在线房屋顶做好防水;
3、二楼增加一个1.5米×2米×9米,厚度12mm的铁箱,将三台锅炉的排气口与铁箱对接、满焊,铁箱侧面设置600×600的检修人孔,铁箱出气口引入烟囱内部;
4、铁箱、烟道全部使用4mm厚的玻璃钢鳞片进行防腐;
5、在线房二楼四周墙壁更换为彩钢瓦封闭防水;
6、停产烟囱晾干后,烟囱内部表面涂覆4mm厚的玻璃钢鳞片防腐层。
四、改造后预期效果:
1、氮氧化物稳定达到≦45mg/m3,彻底达到国家的低排放要求;
2、在线房不再出现漏水,确保在线设备的正常运转;
3、防止烟囱被酸性气体腐蚀,增加烟囱的使用寿命。
